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廂式壓濾機(jī)在金礦尾礦處理中的應(yīng)用

亞龍壓濾機(jī)
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廂式壓濾機(jī)在金礦尾礦處理中的應(yīng)用

來(lái)源:滄州亞龍壓濾機(jī)有限公司 發(fā)布時(shí)間:2015/11/9 13:49:30
      如今除了對(duì)_高度要求之外,企業(yè)對(duì)固液分離技術(shù)及設(shè)備又提出了_高,_廣的要求,針對(duì)選礦、冶金、石油、煤炭、化工、食品、環(huán)保等行業(yè)的社會(huì)需求,拉動(dòng)了固液分離技術(shù)及設(shè)備的應(yīng)用。且其應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度仍在不斷擴(kuò)展,壓濾機(jī)之所以能蓬勃發(fā)展并被各行業(yè)廣泛應(yīng)用,其_的_性_是正壓、高壓壓強(qiáng)脫水,較傳統(tǒng)的真空過(guò)濾機(jī)的壓差大得多,因而濾餅水份低、能耗少、金屬流失少、濾液清澈透明,早在十多年前_有_指出,壓濾機(jī)是目前所有工業(yè)過(guò)濾機(jī)中惟一能確保濾餅水份達(dá)到10%以下,而且可以不加絮凝劑的優(yōu)良設(shè)備。
  我公司結(jié)合國(guó)外_工藝,為國(guó)內(nèi)某金礦的尾礦壓濾干法堆放進(jìn)行了設(shè)計(jì)及施工并于當(dāng)年投產(chǎn)。經(jīng)過(guò)一年的生產(chǎn)實(shí)踐,總分顯示了尾礦壓濾新工藝的_性,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。為了能_明確的凸顯尾礦壓濾干法堆放法的_性,我公司對(duì)國(guó)內(nèi)某金礦的尾礦壓濾干法堆放和尾礦壩加高進(jìn)行了技術(shù)及經(jīng)濟(jì)兩方面的對(duì)比。
  概述
  國(guó)內(nèi)某金礦是_“八五”期間建成的大型黃金礦山,采、選、冶設(shè)計(jì)規(guī)模為750t/d,選礦采用全泥氰化樹脂礦漿法提取金工藝。自建成、投產(chǎn)、驗(yàn)收、經(jīng)竣工驗(yàn)收委員會(huì)確認(rèn),各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到了國(guó)內(nèi)_,__水平。經(jīng)過(guò)幾年的生產(chǎn),已累計(jì)處理原礦54.29萬(wàn)噸,由于礦石性質(zhì)的變化等原因,尾礦沉降緩慢,回水返回量比設(shè)計(jì)少20%左右,致使一期尾礦壩服務(wù)年限縮短,為了_生產(chǎn)的正常進(jìn)行,尾礦改造迫在眉睫,_盡快實(shí)施。
  尾礦壓濾新工藝的設(shè)計(jì)
  1、方案比較
  本項(xiàng)目是一個(gè)單項(xiàng)目技改工程,為優(yōu)化設(shè)計(jì),總分考慮到利用現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備,結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況和特點(diǎn),提出采用尾礦壓濾,濾渣干式堆放,濾液返回使用的新工藝替代一期尾礦壩采石加高筑壩方案,并對(duì)兩方案進(jìn)行了技術(shù)及經(jīng)濟(jì)比較。
 ?、胖畏桨?br />  筑壩方案是根據(jù)當(dāng)時(shí)該金礦尾礦的狀況,在一期尾礦壩的基礎(chǔ)上,按生產(chǎn)能力1000t/d、服務(wù)年限為5年加高尾礦壩體,尾礦沉降速度是參照一期壩庫(kù)內(nèi)尾礦沉降速度確定的,經(jīng)過(guò)計(jì)算后確定尾礦壩長(zhǎng)220m,加高10m土石方量49.53萬(wàn)m?,并需相應(yīng)
  增加污水處理,用加氯機(jī)一套及溢流和排水管。
 ?、茐簽V方案
  尾礦筑壩方案是將尾礦漿壓濾后,濾液返回流程中使用,濾渣以干渣方式堆放。根據(jù)生產(chǎn)能力和服務(wù)年限,確定采用500m?廂式壓濾機(jī)5臺(tái),其中一臺(tái)備用,并以此進(jìn)行設(shè)備配置。新建壓濾廠房,建筑面積1187m?,變配電建筑面積66.88m?及相應(yīng)給排水管網(wǎng)。壓濾方案不但減少工程費(fèi)用934萬(wàn)元,而且年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用較低,同時(shí)回收以溶金和氯化鈉每年新增效益652.56萬(wàn)元。故該金礦采用了尾礦壓濾、濾渣干式堆放、濾液返回使用的工藝。
  設(shè)計(jì)主要技術(shù)指標(biāo)及建設(shè)投資
  設(shè)計(jì)壓濾工藝處理能力為1000t/d,濾餅含水率23%,設(shè)計(jì)循環(huán)時(shí)間為壓濾35min,反洗8min,卸料10min,回收以溶金21.859kg/a,回收氯化鈉120kg/a。結(jié)合該金礦實(shí)際情況,經(jīng)過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)后將原設(shè)計(jì)中的5臺(tái)500m?廂式壓濾機(jī)改為4臺(tái),并留有擴(kuò)建端,備用設(shè)備待以后增加。
  實(shí)踐與體會(huì)
  基建投資與經(jīng)濟(jì)效益
  該工程在實(shí)際建設(shè)投資近800萬(wàn)元。該金礦經(jīng)過(guò)一年的實(shí)踐,已形成了壓濾15-25min,卸料15min,壓緊2min(濾餅未反洗)共計(jì)32-42min的循環(huán)周期,操作比較穩(wěn)定,而且取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。主要表現(xiàn):
 ?、呕ㄍ顿Y
  采用尾礦壓濾、濾渣干式堆放工藝,實(shí)際基建投資約800萬(wàn)元,如果用尾礦采石加高需投資1780萬(wàn)元,即采用壓濾方案節(jié)省投資980萬(wàn)元。
 ?、平?jīng)濟(jì)效益
 ?、僭摻鸬V經(jīng)過(guò)一年運(yùn)營(yíng)累計(jì)回收以溶金660兩,年增加產(chǎn)值142萬(wàn)元。
 ?、趶奈驳V液中回收NaCN,使NaCN用量年減少120t,年增加效益120萬(wàn)元。
 ?、叟c應(yīng)用前相比,壓濾成本比污水處理減少200多萬(wàn)元。
 ?、芘c應(yīng)用前相比,每天節(jié)約薪水1200m?,年增加效益58萬(wàn)元,對(duì)用水比較緊張的金礦意義_加深遠(yuǎn)。
  綜上所述,實(shí)施結(jié)果表明,尾礦漿經(jīng)過(guò)壓濾后,濾渣干式堆放,便于管理,大大減少了對(duì)環(huán)境的污染,達(dá)到了_環(huán)保排放要求,并取得了預(yù)期的效果。
  體會(huì)
 ?、旁摻鸬V的礦石是有石英脈和蝕變巖型組成的含金礦,經(jīng)過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐證明,礦漿沉降緩慢,如果采用尾礦壩加高筑壩方案,相對(duì)庫(kù)容增大其投資比常規(guī)要大,而且經(jīng)實(shí)踐證明尾礦采用壓濾工藝處理這種粘度比較大的礦石是_適合的。
 ?、朴捎谝?guī)模為1000t/d的壓濾工藝,主要設(shè)備采用5臺(tái)500m?廂式壓濾機(jī)是合理的(一臺(tái)備用),從生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況看,當(dāng)壓濾礦漿的濃度等條件達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),4臺(tái)500 m?廂式壓濾機(jī)時(shí)可以滿足使用要求的。
  ⑶經(jīng)過(guò)該金礦采用尾礦壓濾工藝后實(shí)踐表明,年增效520多萬(wàn)元,其主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
  3、尾礦壓濾、濾渣干式堆放、濾液返回使用的工藝在國(guó)內(nèi)小型氰化廠使用較廣,在大型金礦山上采用500m?廂式壓濾機(jī)和處理粘度較大的礦石,是對(duì)尾礦壓濾處理工藝的發(fā)展和突破,對(duì)今后大型黃金礦山應(yīng)用尾礦壓濾工藝積累了成功的經(jīng)驗(yàn)。
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